日前,東北特鋼集團大連特鋼小型材分公司KOCKS機組第1架和第2架軋輥材質由高速工具鋼替代碳化鎢試驗取得成功,運行情況穩定。該項目的實施,僅減少軋輥消耗每年就可節約成本61萬余元。同時在改善產品質量,提高軋機效率,減少機組設備損壞等方面都有重要意義。
KOCKS機組第1架和第2架軋輥設計材質為碳化鎢,投產以來,因其韌性不足,在軋制φ22-28mm規格產品時,平均每個月都會發生一起碎輥事故。這既造成了軋輥損耗,又很容易造成大批量的廢品,而且,軋輥破損后還很容易造成其它設備的損壞。小型材分公司通過分析、論證后決定,用韌性較好的高速工具鋼軋輥代替碳化鎢軋輥。自去年年末以來,試運行近半年時間,未發生碎輥事故,效果較好。一套高速工具鋼軋輥軋制量為碳化鎢軋輥的90%,而高速工具鋼軋輥價格僅是碳化鎢軋輥的44%;小型材分公司平均每個月φ22-28mm規格產品的生產量占全部月產量的25%左右,綜合上述因素,每年可節省61萬余元。
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